本報訊 日前,大強(qiáng)公司運輸隊自主加工的又一組道岔順利投入井下十采區(qū)運輸軌道巷使用,相比外購節(jié)省成本1萬余元,這是該公司以自制加工代替外購實現(xiàn)節(jié)支降耗的一個縮影。
該公司運輸隊承擔(dān)井下各工作面物料運輸及軌道維護(hù)任務(wù),道岔作為軌道樞紐不可或缺的配件,損耗頻率較高。以往外購道岔不僅成本高,購進(jìn)后還需二次加工。為破解這一難題,運輸隊成立由技術(shù)骨干組成的道岔自制加工小組,根據(jù)礦井軌道運輸實際情況,精準(zhǔn)測算道岔曲率半徑、軌距等核心參數(shù),對回收的軌道通過切割、打磨、拼接等工藝重新塑形。同時,創(chuàng)新采用分段校準(zhǔn)工藝,確保道岔安裝后運行平穩(wěn),符合現(xiàn)場實際工作需要。
今年以來,運輸隊深挖自制加工潛力,把節(jié)支降耗理念融入礦井運輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)。僅自制道岔一項,就自主加工9組,累計節(jié)約外購資金10余萬元。(付大躍)